高(gāo)壓水射流擴(kuò)孔技術(shù)在(zài)丁集煤礦的瓦(wǎ)斯抽放效果分析
時間:2013-07-30 12:19:47作(zuò)者:LeeZhou來源:www.91潔清潔設備(bèi)
之前我們進行了《丁集煤礦高壓水射流擴孔試驗》,其高壓水射流擴孔施工工藝為,首先在鑽場施工Φ75 mm或Φ89 mm的小孔徑普通鑽孔,穿(chuān)透全煤層後撤(chè)鑽,將高壓水射流裝(zhuāng)置送(sòng)入鑽孔煤層位置進行高壓水射流擴孔(kǒng)切割,高壓水會在高速旋轉(zhuǎn)中將媒(méi)體逐層切割下來,煤屑通過排渣(zhā)噴嘴從鑽孔內排出,幾乎沒有煤屑排出時(shí)即可(kě)停止擴孔。以下我們(men)主(zhǔ)要介紹高壓水射流(liú)擴孔技術在(zài)丁集煤礦的瓦斯抽放效果(guǒ)。
一(yī)、瓦斯含量壓力及透氣性係數測定
各鑽孔在施(shī)工時進入煤層後我們取煤(méi)樣通過現場解吸、回歸計算、實驗室解吸測得其解吸量、損失(shī)量、殘存量,從而得到煤樣(yàng)的原始瓦斯含量。測定結果見下表。
從上表(biǎo)可以看出,在考察研究之前測定的(de)實驗區各鑽(zuàn)孔內11-2煤層瓦斯含量基本(běn)相等。表明實驗區11-2煤層瓦(wǎ)斯含量分布均勻。
3#、4#鑽孔擴孔後將4個鑽孔均(jun1)並列插入20m長和2m長2根Φ159mm鍍鋅(xīn)鐵管,分別作為測壓管和注漿管,用快幹水泥、木楔將2根鍍鋅管密實固定在鑽孔孔口位置,通過注漿管向鑽孔內注水泥漿,直到水泥漿從測(cè)壓管(guǎn)管口流出後,即停止注漿。等48小時水泥硬(yìng)化後,在測壓管(guǎn)外口(kǒu)處接入壓力表,進行(háng)被動測壓。經過21天的測壓周期,我們發現各鑽孔瓦斯壓力穩定不再(zài)上升,最終(zhōng)測得1#、2#鑽(zuàn)孔瓦斯壓力為0.9 MPa,3#鑽孔瓦斯壓力為(wéi)0.8 MPa,4#鑽孔瓦斯壓力為0.85 MPa。據此可以判斷,試驗區域11-2煤層瓦斯壓力(lì)分布基本均(jun1)勻。
壓力穩定後將壓力表(biǎo)拆下,利(lì)用ZLD-2多級流量計連續9天測定各(gè)鑽孔(kǒng)瓦斯流量,並計算得到各鑽孔處煤層的透氣性係數,1#、2#、3#、4#鑽孔所測(cè)得結果分別為0.301、0.397、2.055、1.961 m²/(MPa²•d)。
高壓水射流擴孔前11-2煤層平均透氣性係數為0.349 m²/(MPa²•d);擴孔後11-2煤層平均透氣性係數(shù)為2.008 m²/(MPa²•d)。擴(kuò)孔後是(shì)擴(kuò)孔前的(de)5.75倍。這表明高壓水射流擴孔(kǒng)可有效提高煤層透氣性。
二、抽放效果(guǒ)檢測
流(liú)量測定結束後,1#、2# 鑽孔為第一組,3#、4# 鑽孔為(wéi)第二組分別通過高壓膠管接入抽放管路進行抽放。

在2組抽放鑽孔接入抽放(fàng)管路的位置各留測量(liàng)孔接入溫度傳感器、流量傳感(gǎn)器、負壓(yā)傳感器、甲烷濃度傳感器連續15天監(jiān)測抽放參(cān)數,由監測結果可以看到,第二(èr)組鑽孔抽放瓦斯濃度較第一組稍高,平均流量第二組是第一(yī)組的3.5倍,15天累計抽放標態下第二(èr)組瓦斯濃度是第一組鑽孔的4.1倍。
三(sān)、殘餘瓦斯壓(yā)力測定及殘餘瓦(wǎ)斯含量計算
抽放15天後,將抽放高壓膠管拆下,重新在(zài)4個鑽孔的(de)測壓管外口安裝壓力表,測定抽放15天後的殘餘瓦斯壓(yā)力。
經過15天抽放後,1#、2#鑽孔殘(cán)餘瓦斯壓力(lì)均為0.8 MPa,較抽放前均下降了(le)0.1 MPa;3# 鑽孔殘餘(yú)瓦斯壓力0.5 MPa,4 #鑽孔殘餘瓦斯(sī)壓力0.55 MPa,較抽放前均下降了0.3 MPa,且均低於了0.74 MPa。顯然,抽放鑽孔經高壓水射流擴孔後抽放效果明顯提高。
根據(jù)11-2煤層(céng)吸附曲線,由各鑽孔(kǒng)瓦斯壓力(lì)值計算煤(méi)層瓦斯含量,1#、2#鑽孔處煤樣殘餘瓦斯含量為8.92 m³/t,依然大於8 m³/t。3#鑽孔處煤樣殘餘瓦斯含量為6.83 m³/t,4#鑽孔(kǒng)煤樣殘餘瓦斯含量為7.24 m³/t,均低於8 m³/t。
據以(yǐ)上分析(xī),我們可(kě)以(yǐ)看出在同樣的基礎條件(jiàn)下,經高壓水射流擴孔的鑽孔在抽放15天後,使其影響範圍內的(de)瓦斯壓力、瓦斯含量均降(jiàng)低(dī)到突出指(zhǐ)標以下。這說明高壓水(shuǐ)射流對於提高鑽孔的瓦斯(sī)抽放效率、增加煤(méi)層(céng)的透氣性、降低瓦斯(sī)壓力和含量具有非常好的效果。
一(yī)、瓦斯含量壓力及透氣性係數測定
各鑽孔在施(shī)工時進入煤層後我們取煤(méi)樣通過現場解吸、回歸計算、實驗室解吸測得其解吸量、損失(shī)量、殘存量,從而得到煤樣(yàng)的原始瓦斯含量。測定結果見下表。
|
各鑽(zuàn)孔煤樣瓦斯含量測定結果 |
|||||||
|
鑽孔號 |
煤樣質量/g |
解(jiě)吸量/m³•(t•r)-1 |
損失量/m³•(t•r)-1 |
殘存量/m³•(t•r)-1 |
瓦(wǎ)斯含(hán)量 |
||
|
原煤 |
可燃質 |
/m³•(t•r)-1 |
/m³•t-1 |
||||
|
1# |
198.00 |
165.14 |
3.04 |
1.28 |
6.81 |
11.12 |
9.28 |
|
2# |
188.00 |
156.26 |
2.68 |
1.56 |
7.24 |
11.48 |
9.54 |
|
3# |
192.00 |
160.23 |
3.00 |
1.21 |
7.06 |
11.67 |
9.41 |
|
4# |
190.00 |
159.76 |
2.98 |
0.99 |
7.01 |
10.98 |
9.23 |
從上表(biǎo)可以看出,在考察研究之前測定的(de)實驗區各鑽(zuàn)孔內11-2煤層瓦斯含量基本(běn)相等。表明實驗區11-2煤層瓦(wǎ)斯含量分布均勻。
3#、4#鑽孔擴孔後將4個鑽孔均(jun1)並列插入20m長和2m長2根Φ159mm鍍鋅(xīn)鐵管,分別作為測壓管和注漿管,用快幹水泥、木楔將2根鍍鋅管密實固定在鑽孔孔口位置,通過注漿管向鑽孔內注水泥漿,直到水泥漿從測(cè)壓管(guǎn)管口流出後,即停止注漿。等48小時水泥硬(yìng)化後,在測壓管(guǎn)外口(kǒu)處接入壓力表,進行(háng)被動測壓。經過21天的測壓周期,我們發現各鑽孔瓦斯壓力穩定不再(zài)上升,最終(zhōng)測得1#、2#鑽(zuàn)孔瓦斯壓力為0.9 MPa,3#鑽孔瓦斯壓力為(wéi)0.8 MPa,4#鑽孔瓦斯壓力為0.85 MPa。據此可以判斷,試驗區域11-2煤層瓦斯壓力(lì)分布基本均(jun1)勻。
壓力穩定後將壓力表(biǎo)拆下,利(lì)用ZLD-2多級流量計連續9天測定各(gè)鑽孔(kǒng)瓦斯流量,並計算得到各鑽孔處煤層的透氣性係數,1#、2#、3#、4#鑽孔所測(cè)得結果分別為0.301、0.397、2.055、1.961 m²/(MPa²•d)。
高壓水射流擴孔前11-2煤層平均透氣性係數為0.349 m²/(MPa²•d);擴孔後11-2煤層平均透氣性係數(shù)為2.008 m²/(MPa²•d)。擴(kuò)孔後是(shì)擴(kuò)孔前的(de)5.75倍。這表明高壓水射流擴孔(kǒng)可有效提高煤層透氣性。
二、抽放效果(guǒ)檢測
流(liú)量測定結束後,1#、2# 鑽孔為第一組,3#、4# 鑽孔為(wéi)第二組分別通過高壓膠管接入抽放管路進行抽放。

在2組抽放鑽孔接入抽放(fàng)管路的位置各留測量(liàng)孔接入溫度傳感器、流量傳感(gǎn)器、負壓(yā)傳感器、甲烷濃度傳感器連續15天監(jiān)測抽放參(cān)數,由監測結果可以看到,第二(èr)組鑽孔抽放瓦斯濃度較第一組稍高,平均流量第二組是第一(yī)組的3.5倍,15天累計抽放標態下第二(èr)組瓦斯濃度是第一組鑽孔的4.1倍。
三(sān)、殘餘瓦斯壓(yā)力測定及殘餘瓦(wǎ)斯含量計算
抽放15天後,將抽放高壓膠管拆下,重新在(zài)4個鑽孔的(de)測壓管外口安裝壓力表,測定抽放15天後的殘餘瓦斯壓(yā)力。
經過15天抽放後,1#、2#鑽孔殘(cán)餘瓦斯壓力(lì)均為0.8 MPa,較抽放前均下降了(le)0.1 MPa;3# 鑽孔殘餘(yú)瓦斯壓力0.5 MPa,4 #鑽孔殘餘瓦斯(sī)壓力0.55 MPa,較抽放前均下降了0.3 MPa,且均低於了0.74 MPa。顯然,抽放鑽孔經高壓水射流擴孔後抽放效果明顯提高。
根據(jù)11-2煤層(céng)吸附曲線,由各鑽孔(kǒng)瓦斯壓力(lì)值計算煤(méi)層瓦斯含量,1#、2#鑽孔處煤樣殘餘瓦斯含量為8.92 m³/t,依然大於8 m³/t。3#鑽孔處煤樣殘餘瓦斯含量為6.83 m³/t,4#鑽孔(kǒng)煤樣殘餘瓦斯含量為7.24 m³/t,均低於8 m³/t。
據以(yǐ)上分析(xī),我們可(kě)以(yǐ)看出在同樣的基礎條件(jiàn)下,經高壓水射流擴孔的鑽孔在抽放15天後,使其影響範圍內的(de)瓦斯壓力、瓦斯含量均降(jiàng)低(dī)到突出指(zhǐ)標以下。這說明高壓水(shuǐ)射流對於提高鑽孔的瓦斯(sī)抽放效率、增加煤(méi)層(céng)的透氣性、降低瓦斯(sī)壓力和含量具有非常好的效果。
上一(yī)篇:煉(liàn)油廠催化裝置油氣管線傳統(tǒng)清洗方法與高壓清洗機(jī)清洗方法的優缺點比較
下一(yī)篇:高(gāo)壓清(qīng)洗機(jī)清洗煉油廠催化裝置油(yóu)氣(qì)管線的工藝流程介紹
熱門搜索: