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高壓清洗(xǐ)機(jī)進水(shuǐ)腔密封失效的原因分析

時間:2013-06-29     來(lái)源: http://www.bodabxg.cn

河(hé)南某氧化鋁廠現有高壓清洗(xǐ)機7台,工作壓力從800bar到1500bar不等,主要用於(yú)氧(yǎng)化鋁生產流程中各類槽體、罐體和管道等(děng)內部高硬度結疤的(de)清洗。在2012年底,該廠一台規格型(xíng)號為6001型的高壓清洗機進水腔部位出現密封失效問題,導致缸體泄漏,無法正常(cháng)使用。後經北(běi)京www.91潔清潔設備有(yǒu)限公司工作人員進行分(fèn)析和多次改進處理(lǐ),泄漏問(wèn)題最終得以解決。經(jīng)過迄今為止近10個月的現場作業檢驗,效果良(liáng)好。
 
標準高(gāo)壓清洗機缸體結構示意圖
 
該高壓清洗機為三缸並列型結構,密封失效(xiào)發生在1#缸下部的進水腔(qiāng)密封(fēng)處。根據該設備的(de)日常維護(hù)保養記錄和實地拆卸測量,我們得到以(yǐ)下兩組數據:
 
1、6001型高壓清洗機自2003年10月投入使用至今,推力密封塊的拆卸次數達23次(更換進水腔至缸體出水口處各密封點的(de)密封圈);
 
2、我們分別用精確度為0.01 mm的內、外徑(jìng)千分尺,多點測量推力密封塊與進水腔的直徑,得到推力密封塊密封(fēng)部(bù)位的最(zuì)小尺寸為φ99.90 mm,進水腔與推力密封塊配合處(chù)的最大尺(chǐ)寸為φ100.85 mm。
 
分析上(shàng)述兩組數據可知,由於推力密封(fēng)塊拆裝頻繁,並且有時拆裝方法不甚合理,因(yīn)此造成推力密封塊密封部位和進水腔配合部位(wèi)的(de)嚴重磨損,二者之(zhī)間由過渡配合變(biàn)為間隙配合,且間隙最大值(zhí)高達0.95 mm。由此導致配合處O型密封圈不起作用,最終造成密封失效、進水腔中的(de)水由間隙處外溢,進而在缸體(tǐ)與推力平衡塊的結(jié)合(hé)麵出現泄漏現象(xiàng)。
 
綜上所述,我們介紹(shào)了高壓清洗機進水腔密封失效的原因分析,為了(le)預防類似問題的發生,北京www.91潔清潔設備有限公司提醒廣大用戶(hù),在為高壓清洗機更換進水腔至缸體出水口處各密封點的(de)密封圈後,一定要在進水腔內壁塗抹(mò)防咬劑,再進行(háng)裝配,以最(zuì)大限度地改善兩(liǎng)相(xiàng)對(duì)滑動麵的滑動效果,減輕裝配時摩擦力對零部件的(de)磨損破壞。最後,還要將有關零件的改動情況按技(jì)術標準化的要求繪出圖紙,存檔備(bèi)查。
  • 標簽:
  • 原因分析
  • 高壓清洗機
  • 進水腔密封失效
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