高壓清洗機進水腔密封失效問題的解決方案
時間:2013-07-01 11:30:40作者:LeeZhou來源:www.91潔(jié)清潔設備
之(zhī)前我們介紹了(le)《高壓清洗機進水腔密封失效的原因分析》,經過分析數據,進水腔密封(fēng)失效原因主(zhǔ)要有兩點,一是推力密封塊密封部位和進水腔配合(hé)部位的磨損;二是O型密封圈不起作用(yòng);最終造(zào)成密(mì)封(fēng)失效、進水腔中的(de)水由間隙(xì)處外溢。根據進水腔密封失效原因分析,北京www.91潔清潔設備有限公司技術人員針對磨損間(jiān)隙修複和改進密封狀況兩個主要焦點的問題,提出(chū)了三(sān)種簡單易行的處理(lǐ)辦法,以下主要介紹高壓清洗機進水腔密封失效問題的解決方案(àn)。
一、單(dān)環密封改為雙環密封
進水腔下部(bù)推力密封(fēng)塊部位的(de)密封原來采(cǎi)用單道O型環密封(如(rú)下圖)。為了增加密封的(de)可靠性,我(wǒ)們在原密封環槽的下部約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環槽(下圖虛線所示),然後裝入相同(tóng)型號的O型密封圈後再進行(háng)裝配。這樣,將(jiāng)單環(huán)密封變為(wéi)雙環密封,大大提高了進水腔密(mì)封的(de)有效性和可靠性。
二、改變密封部位
鑒於推力密(mì)封塊的密封部位和進水腔的配合(hé)部位均(jun1)出現了不同程度的磨損,為了最大限度地消除二者間的磨損間隙,我公司技術人(rén)員遂決定適當改變推力密封塊與進水腔的(de)配(pèi)合及密封部位。具體做法是將推力密(mì)封塊的上(shàng)端部用車床切去(qù)5 mm(如下圖),使推(tuī)力密封塊的整體高度減低。在裝配時(shí),推力密封塊上O型(xíng)密封圈的密封部位即相應上移了5 mm,可(kě)以改善密封效果。
三、進水腔磨(mó)損部位的修複
為了有效消除推力密封塊與(yǔ)進水(shuǐ)腔之間的配合間隙,我們(men)對進水腔的磨損部位進行了適當的尺寸修複,即在裝配推力密封塊之前,先用清洗(xǐ)劑對(duì)進水腔內壁磨損較嚴(yán)重區域徹底除垢,然後用專業修補劑(jì)均勻塗(tú)抹(mò)約1.5 mm厚度,隨後在60~80℃的溫度下固化24 h,最(zuì)後人工用420#砂紙邊打磨邊測量,直至腔體尺(chǐ)寸和公差配合等符合規定要求。另外,清洗、裝配、試車(推力密封塊磨損部分也可按此方法修複)。
綜上(shàng)所述,隻要(yào)嚴格(gé)按照上述處理(lǐ)方法,高壓清洗機進水腔密封失效問題(tí)一定可以得到有效(xiào)修複,從而大大改(gǎi)善密(mì)封效果。
一、單(dān)環密封改為雙環密封
進水腔下部(bù)推力密封(fēng)塊部位的(de)密封原來采(cǎi)用單道O型環密封(如(rú)下圖)。為了增加密封的(de)可靠性,我(wǒ)們在原密封環槽的下部約6mm處,用車床加工出一道相同的密封環槽(下圖虛線所示),然後裝入相同(tóng)型號的O型密封圈後再進行(háng)裝配。這樣,將(jiāng)單環(huán)密封變為(wéi)雙環密封,大大提高了進水腔密(mì)封的(de)有效性和可靠性。

鑒於推力密(mì)封塊的密封部位和進水腔的配合(hé)部位均(jun1)出現了不同程度的磨損,為了最大限度地消除二者間的磨損間隙,我公司技術人(rén)員遂決定適當改變推力密封塊與進水腔的(de)配(pèi)合及密封部位。具體做法是將推力密(mì)封塊的上(shàng)端部用車床切去(qù)5 mm(如下圖),使推(tuī)力密封塊的整體高度減低。在裝配時(shí),推力密封塊上O型(xíng)密封圈的密封部位即相應上移了5 mm,可(kě)以改善密封效果。

為了有效消除推力密封塊與(yǔ)進水(shuǐ)腔之間的配合間隙,我們(men)對進水腔的磨損部位進行了適當的尺寸修複,即在裝配推力密封塊之前,先用清洗(xǐ)劑對(duì)進水腔內壁磨損較嚴(yán)重區域徹底除垢,然後用專業修補劑(jì)均勻塗(tú)抹(mò)約1.5 mm厚度,隨後在60~80℃的溫度下固化24 h,最(zuì)後人工用420#砂紙邊打磨邊測量,直至腔體尺(chǐ)寸和公差配合等符合規定要求。另外,清洗、裝配、試車(推力密封塊磨損部分也可按此方法修複)。
綜上(shàng)所述,隻要(yào)嚴格(gé)按照上述處理(lǐ)方法,高壓清洗機進水腔密封失效問題(tí)一定可以得到有效(xiào)修複,從而大大改(gǎi)善密(mì)封效果。
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