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首頁 > 技(jì)術文章

高效蒸發器清洗工藝(yì)—高壓水射流清洗工藝

時間:2013-04-17     來源: http://www.bodabxg.cn

蒸(zhēng)發器傳統的清洗方法是采用人力拉捅硬杆穿過管子或機械鑽孔方式,雖然成本(běn)較低,但效率卻很差,並且經(jīng)常發生鋼(gāng)釺(qiān)卡(kǎ)阻在列(liè)管中無法取出,造成此管為(wéi)永久“死管(guǎn)”。另外,列管即便鑽開,管壁(bì)也不光滑,仍然有一些垢物“疤痕”,再生產時汙垢很快會粘附其上,增加了堵塞(sāi)機會,完全達不到(dào)工藝要求。經過一段時間後不得不再次清洗,嚴重影響了(le)正常生產。因此,迫(pò)切(qiē)需要一種高效、實用的清洗工藝。
 
北京www.91潔清潔設備有限公司是一家專業(yè)清(qīng)潔環(huán)保設備供(gòng)應商,在高壓水清(qīng)洗、水霧降塵、集中(zhōng)式除塵係統已積累了十多年的業內(nèi)寶貴經驗,為了解決油脂化工廠(chǎng)蒸發(fā)器結垢問題,我公司(sī)使用DP 400/45EM高壓清洗機對某油脂化工廠蒸發器進行了清洗試驗,並取得(dé)了良好的(de)效果。
 
DP 400/45EM高(gāo)壓清洗機
 
油脂化工廠蒸發器清洗試驗:
 
該油脂化工廠浸出車間蒸發係統長管蒸發器管(guǎn)束設計(jì)管徑為20 mm,長6 m,蒸發麵積為71 m²,管壁結垢平均厚達6 mm,由於結垢物是熱的不良導體,致使熱交換率遠遠低於50%。在實際操作過程中,混合油升溫變得非常困難,並且蒸發(fā)速度緩慢、蒸汽(qì)耗量增大,以至於(yú)蒸發器管束已到了非清洗不可的地步。
 
高壓水射流油脂化工廠蒸發器清(qīng)洗試驗
 
我(wǒ)們首先在測試車(chē)間進行了(le)蒸發器(qì)鋼管內(nèi)積垢的清洗試驗,試驗取自蒸發器的鋼管,鋼管幾何尺寸為外徑20 mm、長6 m、壁厚3.0 mm。清洗試驗采用了多種壓力級別,最小壓力為200 bar,最高壓(yā)力為400 bar。當壓力為200 bar時,僅有少量垢質剝(bāo)落;壓力達到300 bar時,垢質開始小麵積剝(bāo)落;當壓力達到400 bar時,垢質開(kāi)始大麵積剝落,除垢效果非常理想,鋼管內壁清洗得幹幹淨淨。試驗後,經過檢測,管子外徑無膨脹,內徑無損(sǔn)傷。
 
試驗表明,DP 400/45EM高壓清洗機用於油脂(zhī)廠蒸發器等換熱設備的清洗,具有工(gōng)效高、成本低、無腐蝕、無環境汙染等優(yōu)點,有很高的實用價值。
  • 標簽:
  • 清洗(xǐ)
  • 工藝
  • 蒸(zhēng)發器
  • 清洗工(gōng)藝(yì)
  • 高壓水(shuǐ)射流(liú)
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