高效煉油廠重油催(cuī)化裂化裝置清洗方(fāng)案—高壓(yā)水射流清洗係統

    時間(jiān):2015-08-13 16:14:02作者:LeeZhou來源:www.91潔清潔設備分享到:QQ空間新浪微博騰訊微博人人網微信

    近年來,隨著原油的重質化和(hé)劣(liè)質化,催化(huà)裂化的原料性(xìng)質也發生了較(jiào)大的變(biàn)化(密度增大,硫氮及金(jīn)屬含量升高)。催化裂化的操作需求不斷提高,以彌補因原料重質化劣質化而導致裝置轉(zhuǎn)化率的降低(dī),但裝置的氣(qì)體和焦炭產率不斷升高,除工藝生產上造(zào)成困(kùn)難外,還常常在反應器係(xì)統分餾塔底係統發生結焦問題,嚴重時將導致裝置非計劃(huá)停工,並增加了裝置檢修的工作量及難度,給煉油廠造成很大的經濟損失。
     
    三維洗罐器

    沉降器油氣管線結焦是重油催化裂化裝置普遍(biàn)存在的清洗難題。根據裝置生產能力(lì)的大小,該管線直徑由0.8米~1.2米不等,高度相差不多。其結焦一般在100毫米~200毫米之間,有時還要厚一些。根據摻煉重油的比例(lì)和操作條件,生產(chǎn)正常時,需要定(dìng)時清洗,生產(chǎn)不正常時每年要清洗幾次才能維持(chí)生產正(zhèng)常進行(háng)。 

    目前大多數企業還在使用人工清洗,具體方法是在管線結(jié)焦(jiāo)時,人站在吊欄內用手錘(chuí)、扁鏟作業,也(yě)有利用“軟梯”,人爬在軟梯(tī)上用撬棍(gùn)往下撬。這些手工方式不僅速度極慢,質量差,麵且帶(dài)有很大的(de)危險性。還有些企業第(dì)一次遇(yù)到此類問題(tí),尚不知道如何清洗。

    北京www.91潔清潔設備有限公司針對煉油廠(chǎng)二催化裝置油氣管線結焦,采用了高(gāo)壓水射流技術進行自動清洗,結(jié)合現場有折彎和無折彎兩種情況,設置鋪(pù)助工(gōng)裝,設(shè)計應用三維旋轉清洗頭自動清洗,取(qǔ)得了良好的效果。
     
    三維旋轉(zhuǎn)噴頭

    有折彎油氣管線上、下水平段,由手持噴槍(qiāng)清洗,垂直段采用清洗頭清洗,排焦利用大(dà)流量消防水(shuǐ)將清下(xià)來的焦塊帶出係統外。

    對於無折彎油氣(qì)管線,工(gōng)裝設置更為簡單,頂部彎頭處開(kāi)口;吊裝清洗頭,下部彎頭外開口(kǒu)排焦。清洗後再將兩彎頭處的開口恢複。

    綜上(shàng)所(suǒ)述,無論有(yǒu)折(shé)彎(wān)或無折彎的油氣管線,采用我(wǒ)公司設計安裝的高(gāo)壓水射流清洗係統,1~2天(tiān)即可清洗幹淨,效(xiào)率可提高十幾倍。

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