高效蒸發器清洗工藝—高壓水射流清洗工藝

    時間:2013-04-17 14:39:32作者:LeeZhou來源(yuán):www.91潔清潔設備分享到:QQ空間(jiān)新浪微博騰訊微博人(rén)人網微(wēi)信

    蒸發器傳統的清洗(xǐ)方(fāng)法是采(cǎi)用人力拉捅硬杆穿過管子或機械鑽孔(kǒng)方式,雖然成本較低(dī),但效率(lǜ)卻很差,並且經常發生鋼釺卡阻在列管中(zhōng)無法取出,造成(chéng)此管為永久“死管”。另(lìng)外,列管即便鑽開,管(guǎn)壁(bì)也不光滑,仍然有(yǒu)一些垢(gòu)物“疤痕”,再生產時汙垢很快(kuài)會粘附其(qí)上,增加了堵塞機會,完全達不到工(gōng)藝要求。經過一段時間後不得不再次清洗,嚴重影響了正常生產。因此,迫切需要一種高效、實用的清洗工藝。

    北(běi)京www.91潔清(qīng)潔設備(bèi)有限公司是(shì)一家(jiā)專業清潔環(huán)保設備供應商,在高壓水清(qīng)洗、水霧降塵、集中式(shì)除塵係統已積累了十多年的業內寶貴經驗,為了解決油脂化(huà)工廠蒸發器結垢問題(tí),我公司(sī)使用DP 400/45EM高壓清洗機對某油脂化工廠蒸發(fā)器進行了清洗試驗,並取得了良(liáng)好的效果。
     
    DP 400/45EM高壓清洗機(jī)

    油脂化工廠(chǎng)蒸發器(qì)清洗試驗:

    該油脂化工廠浸出車間蒸發係統長管(guǎn)蒸發器管束設計管徑為20 mm,長6 m,蒸發麵積為71 m²,管壁結(jié)垢平(píng)均厚達6 mm,由於(yú)結(jié)垢物是熱的不良導體(tǐ),致使熱交換率遠遠低(dī)於50%。在實際操作過(guò)程中,混(hún)合油升溫變得非(fēi)常困難,並且蒸發速度緩慢(màn)、蒸汽耗(hào)量增大(dà),以至(zhì)於蒸發器管束已到了(le)非(fēi)清洗不可的地步。
     
    高壓水射流油脂化工(gōng)廠蒸發(fā)器清洗試驗

    我(wǒ)們首先在測試車間進行了蒸發器鋼(gāng)管內積垢的(de)清洗試(shì)驗,試驗取自蒸發器的鋼管,鋼管幾何尺寸為外徑20 mm、長6 m、壁厚3.0 mm。清洗試驗采(cǎi)用了多種(zhǒng)壓力級別,最小壓力為200 bar,最(zuì)高壓力為400 bar。當壓力(lì)為200 bar時,僅有少量垢質剝(bāo)落;壓力(lì)達到300 bar時,垢質開始小麵積剝落;當壓力達到400 bar時,垢(gòu)質開(kāi)始大麵積剝落,除垢效果非常理想,鋼管內壁清洗得幹幹淨淨。試(shì)驗後,經過檢(jiǎn)測,管子外徑無膨脹,內徑無損傷。

    試驗表(biǎo)明,DP 400/45EM高壓清洗機用於油脂(zhī)廠蒸發(fā)器等換熱設備的清洗,具有工效高(gāo)、成本低、無腐蝕、無環(huán)境汙(wū)染等優點,有很高的實(shí)用價值。

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