怎样解(jiě)决高压清洗机进水腔密封失效的问题
时间:2020-01-13 15:59:36作者:LeeZhou来源:www.91洁清洁设备
工业高压(yā)清洗机(jī)主要用于各类槽体、罐(guàn)体和(hé)管道等清洗中,由于需要长时间工作导致高压(yā)清洗机进水(shuǐ)腔部位容易出现密封失效问题,导致缸体泄漏,无法(fǎ)正常使用。
高压清洗机自投入使用(yòng),推力密封块的拆卸次数 (更换进(jìn)水腔至缸体出(chū)水口处各密封点的密封圈);推力密封块与进水腔的直径等关系都会影响(xiǎng)高压清洗机进水(shuǐ)腔密封的使用。
由于推力密封块拆装频(pín)繁,并且有时拆装方法(fǎ)不甚合理,因此造成推(tuī)力密封块密封部位和进(jìn)水腔配合部位的严重磨损,二者之间(jiān)由过渡配合变为间隙配合(hé),由此导致配合处O型密封圈不起作(zuò)用,最终(zhōng)造成密封失效、进水(shuǐ)腔中的水由间隙处外溢,进而在缸体(tǐ)与推力平衡块的结合面出现(xiàn)泄漏现象。

经过分析数据,进水腔密封失效原因主要有两(liǎng)点,一是(shì)推力密封块密封部位和进水腔配合部位的磨损;二(èr)是O型(xíng)密封圈不起(qǐ)作用;最终造(zào)成密封失效、进水腔中的水由(yóu)间隙处外溢。www.91(gāo)洁凭借在高压水射流方面多年的经验,总结出三种简单易行的处理办法,以下主要介绍高压清洗机进水腔密封失效问题的解决方案。
一、单环密封改为双(shuāng)环密封
进水腔下部推力密封块部位的密(mì)封原来采用单道O型环密封。为了增加密(mì)封(fēng)的可靠性,我们在原密封环槽的下部约6mm处,用车床(chuáng)加(jiā)工出(chū)一道相同的密封环槽,然后(hòu)装(zhuāng)入相同型号的O型密封圈后再(zài)进行装配。这样,将单(dān)环密封变为双环密封,大大提高了进水腔密封的有效性和可靠性。
二、改(gǎi)变密封部位
鉴于推(tuī)力密封块的密封部位和进水腔的配合部位均出现了(le)不同程度的磨损(sǔn),为了最(zuì)大限度地(dì)消除二者间(jiān)的磨损间隙,我公司技术人(rén)员遂决定适当改变推力密封块与进水腔的配合及密封部位。具体(tǐ)做法是将推力密封块的上端部用车床切去5 mm,使推力密封(fēng)块的整体(tǐ)高度减低。在(zài)装配时,推力(lì)密封块(kuài)上O型密(mì)封圈的密封部位即相应上移了5 mm,可以改善密封效果。

三、进水腔磨损(sǔn)部位的修复
为了有效消除推力密封块与进水腔之间的配合间隙,我们对进水(shuǐ)腔的磨(mó)损部位进行(háng)了适当的尺寸修复,即(jí)在装配推力密封块之前,先用清洗剂对进水腔内壁磨损较严重区域(yù)彻底(dǐ)除垢,然后用专业修补剂均匀涂抹约1.5 mm厚度,随后(hòu)在60~80℃的温度下固化24 h,最后人工用420#砂纸(zhǐ)边(biān)打磨边测量,直至腔体尺寸和公差配合等符合规定要求。另外,清洗、装配、试车(推(tuī)力密封块磨损部分也可(kě)按此方法修(xiū)复)。
综上所述,只要严格(gé)按照上述处理方法,高压清(qīng)洗机进水腔密封失效问题一定可以得到有效修复,从而大大改(gǎi)善密封效果(guǒ)。
高压清洗机自投入使用(yòng),推力密封块的拆卸次数 (更换进(jìn)水腔至缸体出(chū)水口处各密封点的密封圈);推力密封块与进水腔的直径等关系都会影响(xiǎng)高压清洗机进水(shuǐ)腔密封的使用。
由于推力密封块拆装频(pín)繁,并且有时拆装方法(fǎ)不甚合理,因此造成推(tuī)力密封块密封部位和进(jìn)水腔配合部位的严重磨损,二者之间(jiān)由过渡配合变为间隙配合(hé),由此导致配合处O型密封圈不起作(zuò)用,最终(zhōng)造成密封失效、进水(shuǐ)腔中的水由间隙处外溢,进而在缸体(tǐ)与推力平衡块的结合面出现(xiàn)泄漏现象。

经过分析数据,进水腔密封失效原因主要有两(liǎng)点,一是(shì)推力密封块密封部位和进水腔配合部位的磨损;二(èr)是O型(xíng)密封圈不起(qǐ)作用;最终造(zào)成密封失效、进水腔中的水由(yóu)间隙处外溢。www.91(gāo)洁凭借在高压水射流方面多年的经验,总结出三种简单易行的处理办法,以下主要介绍高压清洗机进水腔密封失效问题的解决方案。
一、单环密封改为双(shuāng)环密封
进水腔下部推力密封块部位的密(mì)封原来采用单道O型环密封。为了增加密(mì)封(fēng)的可靠性,我们在原密封环槽的下部约6mm处,用车床(chuáng)加(jiā)工出(chū)一道相同的密封环槽,然后(hòu)装(zhuāng)入相同型号的O型密封圈后再(zài)进行装配。这样,将单(dān)环密封变为双环密封,大大提高了进水腔密封的有效性和可靠性。
二、改(gǎi)变密封部位
鉴于推(tuī)力密封块的密封部位和进水腔的配合部位均出现了(le)不同程度的磨损(sǔn),为了最(zuì)大限度地(dì)消除二者间(jiān)的磨损间隙,我公司技术人(rén)员遂决定适当改变推力密封块与进水腔的配合及密封部位。具体(tǐ)做法是将推力密封块的上端部用车床切去5 mm,使推力密封(fēng)块的整体(tǐ)高度减低。在(zài)装配时,推力(lì)密封块(kuài)上O型密(mì)封圈的密封部位即相应上移了5 mm,可以改善密封效果。

三、进水腔磨损(sǔn)部位的修复
为了有效消除推力密封块与进水腔之间的配合间隙,我们对进水(shuǐ)腔的磨(mó)损部位进行(háng)了适当的尺寸修复,即(jí)在装配推力密封块之前,先用清洗剂对进水腔内壁磨损较严重区域(yù)彻底(dǐ)除垢,然后用专业修补剂均匀涂抹约1.5 mm厚度,随后(hòu)在60~80℃的温度下固化24 h,最后人工用420#砂纸(zhǐ)边(biān)打磨边测量,直至腔体尺寸和公差配合等符合规定要求。另外,清洗、装配、试车(推(tuī)力密封块磨损部分也可(kě)按此方法修(xiū)复)。
综上所述,只要严格(gé)按照上述处理方法,高压清(qīng)洗机进水腔密封失效问题一定可以得到有效修复,从而大大改(gǎi)善密封效果(guǒ)。
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