高效蒸(zhēng)發器清洗工藝—高壓水射流清洗工藝

    時(shí)間:2013-04-17 14:39:32作者:LeeZhou來(lái)源:www.91潔清潔設備分享到:QQ空間新浪微博騰訊(xùn)微博人人網微信

    蒸發(fā)器(qì)傳(chuán)統的清洗方(fāng)法(fǎ)是采用(yòng)人(rén)力拉捅硬杆穿過管子或機械鑽(zuàn)孔方式,雖然成本較低,但效(xiào)率卻很差,並且經常(cháng)發生鋼釺卡阻在列管中無法取出,造成此管為永久“死管”。另外,列管即便鑽開,管壁也不光滑,仍然有一些垢物“疤痕”,再生產(chǎn)時汙垢很快會粘附(fù)其上,增加了堵塞機會,完全達不到工藝要求。經過一段時間後(hòu)不得不再次清洗,嚴重影響了正常生產。因此,迫切需要(yào)一種高效、實用的清洗工藝。

    北京www.91潔清潔設備有限公(gōng)司是一家專業清潔環保設備供應商,在高壓(yā)水清洗、水霧降塵、集中式除塵係統已(yǐ)積累了十多年的業內寶(bǎo)貴經驗,為了解決油脂化工廠蒸(zhēng)發器結垢問題,我公司使用DP 400/45EM高壓清洗機(jī)對某油脂化工廠蒸發(fā)器進行了清洗(xǐ)試驗,並取得(dé)了良好(hǎo)的效果。
     
    DP 400/45EM高壓清洗機

    油脂化工廠蒸(zhēng)發器清洗試驗:

    該油脂化工廠浸(jìn)出車間蒸發係(xì)統(tǒng)長管蒸發器管束設計管徑為20 mm,長6 m,蒸發麵積為(wéi)71 m²,管壁結垢平均厚達6 mm,由於結垢物是熱的不良導體,致使熱交換率遠遠低於(yú)50%。在實際操作過程中,混合油升溫變(biàn)得非常困難,並且蒸發速度緩慢、蒸(zhēng)汽(qì)耗(hào)量增大,以至於蒸發器管束已到了非清(qīng)洗(xǐ)不可的地步。
     
    高(gāo)壓水射流油脂化工廠蒸發(fā)器清洗(xǐ)試驗

    我們首先在測試車(chē)間(jiān)進行了蒸(zhēng)發器鋼(gāng)管(guǎn)內積垢的清洗試驗,試驗取自蒸發器的(de)鋼管,鋼管幾何尺寸為外徑20 mm、長6 m、壁厚3.0 mm。清洗試驗采用了多種壓力級別,最小壓力為200 bar,最高壓力為400 bar。當壓力為200 bar時,僅有少量垢質剝落;壓(yā)力(lì)達到300 bar時,垢質開始小麵積剝(bāo)落;當壓力達到400 bar時,垢質開始大麵積剝落,除垢效果(guǒ)非常理想,鋼管內壁清洗得幹幹淨(jìng)淨。試驗後,經過檢測,管子外徑無膨脹,內徑無損傷。

    試驗表明,DP 400/45EM高壓清洗機用於油脂廠蒸發器等換熱設備的清洗,具有工效高、成(chéng)本低(dī)、無腐蝕、無環境汙染等優點,有很高的實用價值。

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